«Оренбургнефть» оптимизировала капремонт скважин благодаря улучшенному реагенту
Инновационный состав снижает приемистость пласта.
Специалисты АО «Оренбургнефть» (входит в Группу «Роснефть») провели успешные опытно-промышленные испытания инновационной технологии по снижению поглощений при капитальном ремонте скважин. Об этом сообщает «АиФ-Оренбург».
Применение технологии на основе инновационного реагента позволяет ежегодно экономить более 10 млн рублей в год за счёт сокращения количества закачиваемого в пласт блокирующего состава.
Опытно-промышленные испытания проводились на трех скважинах Моргуновского, Кодяковского (Оренбургская обл.) и Лебяжинского месторождений (Самарская обл.). Суть инновации заключается в оптимизации процесса капитального ремонта за счет применения улучшенного реактива для снижения приемистости пласта. Приемистость скважины – способность к восприятию объема флюида за единицу времени.
Качество реактива позволяет значительно сократить его объем для получения результата - с 10-40 до 3 кубометров реагента - в сравнении с другими составами, применяемыми ранее для аналогичных целей.
Еще один плюс нового технологического решения – применение технологической жидкости любого минерального состава и удельного веса. Это существенно упрощает применение инновации в зимнее время. Оптимизируются необходимые ранее при ремонте скважин данного типа операции - тампонирование, проведение ремонтно-изоляционных работ и т.д.
Ранее Информагентство «Девон» сообщало, что «Газпромнефть-Оренбург» нашел способ утроить дебит скважин. Закачка кислотной струи под высоким давлением вовлекает ранее недоступные залежи.
Дополнительная информация
- Источник: ИА "Девон"
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Upstream"
Материалов нет