ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 79,45 -0,28
EUR 93,23 -0,34
Brent 0.00/0.00WTI 0.00/0.00

«Оренбургнефть» оптимизировала капремонт скважин благодаря улучшенному реагенту

Инновационный состав снижает приемистость пласта.


Специалисты АО «Оренбургнефть» (входит в Группу «Роснефть») провели успешные опытно-промышленные испытания инновационной технологии по снижению поглощений при капитальном ремонте скважин. Об этом сообщает «АиФ-Оренбург».

Применение технологии на основе инновационного реагента позволяет ежегодно экономить более 10 млн рублей в год за счёт сокращения количества закачиваемого в пласт блокирующего состава.

Опытно-промышленные испытания проводились на трех скважинах Моргуновского, Кодяковского (Оренбургская обл.) и Лебяжинского месторождений (Самарская обл.). Суть инновации заключается в оптимизации процесса капитального ремонта за счет применения улучшенного реактива для снижения приемистости пласта. Приемистость скважины – способность к восприятию объема флюида за единицу времени.

Качество реактива позволяет значительно сократить его объем для получения результата - с 10-40 до 3 кубометров реагента - в сравнении с другими составами, применяемыми ранее для аналогичных целей.

Еще один плюс нового технологического решения – применение технологической жидкости любого минерального состава и удельного веса. Это существенно упрощает применение инновации в зимнее время. Оптимизируются необходимые ранее при ремонте скважин данного типа операции - тампонирование, проведение ремонтно-изоляционных работ и т.д.

Ранее Информагентство «Девон» сообщало, что «Газпромнефть-Оренбург» нашел способ утроить дебит скважин. Закачка кислотной струи под высоким давлением вовлекает ранее недоступные залежи.

Дополнительная информация

Идет загрузка следующего нового материала

Это был последний самый новый материал в разделе "Upstream"

Материалов нет

Наверх